本鋼新聞
深挖潛力 精細管理 精準攻關
北營公司牽住鋼鐵料消耗“牛鼻子”
一季度指標創近5年來最好水平,降低鐵料成本8668萬元
  今年以來,北營公司認真落實本鋼集團“日清日結”工作部署,與同行業先進企業進行對標,進一步挖掘內部潛力,牢牢抓住降低鋼鐵料消耗的“牛鼻子”,實施精細化管理和精準攻關,助推了降本增效工作的開展。一季度,完成鋼鐵料消耗指標1079.7kg/t,較預算降低12kg/t,較去年同期降低8.5kg/t,創近5年來最好水平。合計降低鐵料(鋼鐵料、渣鋼、礦石)成本8668萬元。
  在鋼鐵企業生產中,鋼鐵料消耗占煉鋼總成本的70~80%,是降本增效的“牛鼻子”。為此,北營公司將降低鋼鐵料消耗作為降本增效的一項重點工作來抓。針對一季度廢鋼市場價格高的實際情況,北營制造部根據煉鋼工序生產需求,科學合理組織廠內廢鋼、渣鋼、含鐵物料的消化和及時供應。協調北營冶金渣公司、北營公運公司等單位做好廠內廢鋼收繳、加工、倒運等工作,并準確、及時傳遞生產信息。為保證工序產品質量,北營制造部加強與北營煉鐵廠協調溝通,確保鐵水質量,滿足煉鋼工序生產需求。
  作為降低鋼鐵料消耗工作的生產實施單位,北營煉鋼廠成立了鋼鐵料消耗攻關小組,對標國內同行業先進企業,查找差距,緊密圍繞技術難點和創新點,制訂可操作性強的攻關方案。他們每天召開協調會,每周組織召開攻關專題例會,針對存在的問題,制訂詳細的解決方案。在具體攻關中,該廠進一步優化生產組織,結合螺紋鋼、冷彎Q235B、Q345B、30MnSi等品種的工藝要求特點,加大各類積壓渣鋼的配吃力度,比計劃多配吃積壓渣鋼16kg/t,在3月底實現了含鐵渣鋼消耗的“日清日畢”,降低鋼鐵料9kg/t左右。在北營冶金渣公司的大力配合下,利用現有裝備,一季度回配二次加工的粒鋼9.7kg/t,在外采廢鋼資源有限的情況下,保證了鐵耗的可控,以及鐵料成本的持續降低??s短轉爐冶煉周期,加快熱周轉。加強鋼包在線烘烤,適當調整鋼包周轉數,合理控制鋼包溫降。提高連鑄拉速,提高產品質量,使板坯非定尺率由原來的0.8%降低到目前的0.6%,提升了板坯合格率。持續開展“少渣煉鋼”攻關,使白灰消耗完成近幾年最好水平,全工序總渣量較去年同期降低2kg/t,提高了鐵水收得率。此外,該廠規范職工標準化操作,開展重點工序勞動競賽,調動職工生產積極性,助推了降低鋼鐵料消耗工作的深入開展。
2019-04-25