本鋼新聞
讓理論“落地” 讓技術“見效”
本鋼技術中心用科技解鎖成本難題
  煉鐵系統的燒結機運行消耗怎么降到合理范圍?煉鋼生產中磷、硫含量如何實現經濟控制?大型干熄焦裝置怎樣達到長壽化要求?……為解決企業生產中的降成本難題,助力本鋼集團實現“雙跑贏”,本鋼技術中心找準科技創新與生產工作的融合點,充分發揮專業工藝技術研究團隊的優勢作用,為生產單位提供技術服務,以工序生產穩定、經濟化順行為目標,依托產線深入開展工藝研究和攻關工作,為企業降本增效提供有力支撐。
  加快科研技術與生產融合,釋放降本空間。本鋼技術中心著眼企業生產實際,瞄準關鍵問題進行探索與實踐,為降低煉鐵工序運行消耗,該院通過開展高溫模擬實驗查找原料性能問題,明確攻關目標和工藝調整方向,并深入板材公司和北營公司煉鐵生產現場,分析研究燒結生產中的技術指標趨勢變化,提出具體指導意見。同時,為解決煉鐵工序燒結機漏風這一重點問題,該院積極為兩板塊煉鐵總廠提供漏風率檢測服務,提出堵漏工作重點。據統計,2022年至今,共開展漏風率檢測64臺/次,使企業燒結機電耗平均降低0.91千瓦時/噸礦,節約成本557萬元。
  優化生產流程工藝,挖掘降本潛力。為實現降本增效目標,本鋼技術中心緊盯生產難點、堵點問題,持續開展技術攻關,為降低煉鐵工序原料成本,該院以實現鐵鋼工序間磷、硫成分控制的經濟化運行為目標,與相關生產單位緊密配合,重點開展了煉鋼冶煉鋼種磷、硫含量的經濟性控制攻關,并結合市場反饋的產品質量情況,對產品成分、性能等進行更加精細的檢驗分析,通過梳理鋼種磷、硫控制情況、深入研究磷、硫對鋼種性能的影響,并同國內先進企業相關指標進行對標,對本鋼熱軋、冷軋、熱鍍鋅等部分產品的磷、硫元素進行了重新調整,在保證產品質量的前提下,降低生產成本。截至目前,該院共對36個鋼種的磷、硫含量重新進行調整,共計降成本930余萬元。
  發揮鞍本一體化優勢,協同降本創效。鞍本重組以來,本鋼技術中心充分發揮協同效應開展科研創新,加快關鍵技術研發和產業化應用,開展了本鋼北營干熄焦延壽技術研究項目,從提升管理、優化系統、逢修必改三個角度進行技術攻關,通過實施穩定干熄焦操作、優化干熄焦年修方案、減少干熄爐旁通回流操作、降低干熄爐內環墻的損壞頻率等一系列技術措施,北營公司干熄焦系統達到長壽化要求,實現平穩運行。目前,北營公司干熄焦余熱回收效率、噸焦發電量均明顯提升,為企業創效1000余萬元。
 
2023-03-02