本鋼新聞
攻克“難點” 打通“堵點”
板材煉鋼廠一項改造節省費用1100余萬元
        本報訊 日前,板材煉鋼廠對火清機渣溝?;苈烦晒M行了改造,解決了因火清機渣溝堵塞影響高級別鋼種連續生產的問題,使火清機作業率提升30%,為企業節省改造費用1100余萬元。
        在連鑄生產過程中,火焰清理機是去除鑄坯表面缺陷,提高鑄坯質量的高效利器,特別是對于高級別品種鋼的生產,火清機清理效率高、周轉快、質量好,合格率高于手清近5個百分點?;鹎鍣C的高效穩定運行是保證高級別汽車板保質保量生產的重要環節。但由于原設計缺陷,火清機下方渣溝積渣嚴重的問題始終制約著火清機的穩定生產,平時兩個澆次的O5板下來,需連續作業7~8小時清理積渣。特別是進入高級別汽車板的高產期,多次由于渣溝堵滿影響火清機清理,進而影響了高級別汽車板的連續高效生產。
        為此,該廠專門成立由精整作業區及各相關職能室組成的攻關小組,充分挖掘廠內資源和自身潛力,并加強與先進企業對標,查找差距,力爭一次性打通“堵點”。他們向鋼鐵企業同行請教,打破固有思維,重新制訂火焰清理機渣溝?;苈犯脑炜尚行苑桨?,利用4天時間對渣溝積渣部位系統分析,重新布置重要熔渣?;c位,在前夾送輥底部積渣處加設沖渣板,重新鋪設沖渣水點。在沖渣溝又加設兩排二次?;?,在夾送輥立柱側也加設一排沖渣水幕,對渣溝底部沖渣水噴頭重新均勻布置,最終完成了火焰清理機渣溝?;苈返母脑?。據估算,僅此一項,為該廠節省了1100萬元左右的設備改造費用。
        目前,改造后的火清機渣溝?;苈肥褂眯Ч己?,只需每周兩次,一次耗時4個小時就可將積渣全部清理完畢?;鹎鍣C作業效率得到極大提升,日平清理量達3078噸,達到設計產能,也為下一步板材煉鋼廠調品增效,實現高效生產奠定了基礎。
2022-09-19