本鋼新聞
板材能源總廠前三季度降本增效成績顯著
  板材能源總廠堅持“以效益為中心”經營理念,通過采用模擬市場化考核、狠抓關鍵環節、層層推進落實等立體式管理,全方位推進降本增效工作,前三季度降成本11416萬元,利潤完成1276萬元。高爐煤氣放散率0.15%,焦爐煤氣放散率0.54%,TRT發電量32324萬千瓦時,噸鋼耗新水完成2.71噸/噸。此外,對外銷售液氧、液氮、液氬,累計銷售額為3718萬元。
  作為本鋼集團的能源介質保供單位,該廠牢固樹立“一盤棋”思想和“大能源”理念,積極推進“5+1”工作格局和“1+4”重點任務,本著“經濟運行降成本”原則,以強化考核管理為突破口,采用模擬市場化考核機制,自上而下對各作業區、班組進行利潤考核,切實提高職工的工作積極性和降本增效主動性。在此基礎上,該廠不斷完善“日清日結”和三級計量體系,通過深入開展周分析、月評比經濟分析活動,以及層層監控,查找跑冒滴漏,使各作業區抓跑冒滴漏形成常態化,實現全流程降本增效。
  在實際工作中,該廠圍繞鋼鐵生產各工序的水、電、氧氮、煤氣等能源管控關鍵環節,進一步強化目標管理,圍繞各項成本指標,層層細化分解,橫向落實到部門和各系統,縱向落實到作業區和班組,確保指標落實到崗,落實到人。供水系統加強節水測漏工作,組織對管網進行檢查,發現生產水和生活水漏點50余處,并及時處理,降低了企業用水成本。供電系統利用板材公司今年春秋檢作業之便,按計劃完成了43個站所的春秋檢設備掃除、絕繼保試驗工作,共掃除架空線路62條,處理缺陷18處,掃除電纜線路150余條,處理缺陷9處。燃氣系統根據主線檢修時間,制訂作業方案,組織大型停、送煤氣作業30余次,抽堵盲板24次,動火測定145次,保證了后續設備的穩定運行,降低運行成本。氧氣系統按照本鋼集團總體生產安排,制訂了三種制氧機經濟運行模式,保產節電的同時兼顧液體銷售創效,此外,還積極做好制氧機開機過程的躲峰生產并采用液氧返充手段,大大縮短了開機時間,降低了電耗,節約了生產運行成本。
2021-10-22