本鋼新聞
瞄準效益中心 調整工藝制度 加強技術創新
板材煉鋼廠噸鋼鐵耗創歷史新低
  進入4月份以來,板材煉鋼廠噸鋼鐵水消耗降至930kg以下,創歷史新低,為企業降本增效、推動綠色低碳發展奠定了基礎,同時也為進一步突破降低噸鋼鐵耗瓶頸積累了有益經驗。
  噸鋼鐵水消耗是制約煉鋼產能發揮,關系企業降本增效、實現綠色低碳發展的重要因素。今年以來,面對本鋼集團“以效益為中心”和實現高質量發展的總體要求,板材煉鋼廠全面貫徹集團降低鐵水消耗增產增效的工作要求,堅持綠色低碳、智能高效的發展理念,依靠近幾年基礎管理工作水平的提升和技術創新能力的不斷增強,以及高效生產組織模式的有序開展,大力開展“以效益為中心”的技術攻關,通過對標找差,不斷調整工藝制度,提高廢鋼消耗,降低鐵水消耗。
  為了解決廢鋼池場地小、廢鋼增量后裝卸困難的問題,板材煉鋼廠與板材廢鋼廠加強溝通,互創條件。一方面,板材廢鋼廠克服困難,提高直供廢鋼量,緩解部分廢鋼裝卸壓力。另一方面,板材煉鋼廠對廢鋼池的物料重新進行整合,配合進料時間改變,確保各物料交替進跨,均勻消耗。同時,延長廢鋼池北側天車滑線,并對其下部管道進行封擋保護,增加一個廢鋼池跨間,有效緩解了場地壓力。
  為了多“吃”廢鋼,保證降低鐵水消耗工作可持續推進,板材煉鋼廠打破原有的溫度制度、造渣制度、生產組織模式,積極推進了一系列的生產工藝制度調整和技術創新工作。他們科學調整裝入制度、造渣制度,對廢鋼加入進行分級管理,結合鋼種需求和鐵水條件,確定合理的裝入制度。同時,為了降低系統溫度,為降低鐵水消耗提供溫度支撐,他們將轉爐工序出鋼口由150mm擴徑至170mm,出鋼時間縮短1分13秒,有效降低了轉爐出鋼溫度,降低了轉爐出鋼溫度損失。此外,他們還依托高效生產,降低物流溫度損失,為降低中包過熱度提供有力保障。今年3月份,該廠精煉中包過熱度控制對比去年全年降低3℃以上。
  隨著鐵耗的降低和產量壓力的增大,為了提高生產效率,該廠將以往“以鋼包為中心進行爐機匹配組織生產”的模式,改變為“以連鑄為中心,快節奏、分產線,精益化生產模式”,保證了在降低鐵水消耗增產的同時消化產能不壓鐵。3月23日,該廠創下鑄機日產34289噸,轉爐日產34260噸兩項日產紀錄。此外,為了克服鐵水消耗降低給天車工、轉爐操作工和生產調度系統增加的工作強度和難度,有效調動職工工作積極性,該廠還實施精準績效考核,將工作量與個人效益掛鉤,有效激勵降鐵耗工作的可持續推進。
  據悉,在目前降鐵耗工作基礎上,板材煉鋼廠將加快推進鋼包加蓋工程、廢鋼斗擴容改造工程和鋼包節能型烘烤器項目,確保工程早投產、早見效。同時,組織專業人員到鐵耗指標較好的企業進行對標考察,不斷推進降低鐵水消耗工作水平再上新臺階。
2021-04-26