本鋼新聞
板材熱連軋廠1700生產線改造后達產達效
  日前,記者從板材熱連軋廠獲悉,1700生產線改造后,調試80多個鋼種,規格達2000余個,涵蓋原合同產品類別的98%以上,并拓展了大量新品種規格。改造后,該生產線日產量穩定在1.1萬噸以上,全面實現改造后達產達效。
  1700生產線是本鋼集團現有的熱軋生產線中投產時間最早、運行時間最長的“功勛軋機”。為了適應產能和產品規格的變化,本鋼集團去年11月對其進行了第五次升級改造。通過此次改造,該生產線“中樞”控制系統徹底更新,生產控制能力達到國內同類軋機一流水平。同時,產能提升至380萬噸,設備控制精度將進一步提高,設備穩定性將得到改善,產品質量也將大幅提升,極限產品規格將向更薄、更寬規格拓展。
  據了解,1700生產線改造后,總體調試穩定。各類品種規格的極限規格產品,全部調試完畢實現批量生產,目前生產穩定,并根據不同強度對比改造前極限規格拓展了1~2個級別。截至3月1日,改造后的新潤滑軋制功能已實現全部規格全自動投入,F2-F4機架軋制力降低了15~20%,效果明顯,軋制穩定,軋輥表面質量大幅提高,軋制周期大幅延長,原每個軋制周期平均只有39公里,目前已經延長至60公里。
  在調試過程中,該廠職工精細操作,未發生一起誤操作事故,并掌握了新系統的操作要點。通過改造調試,將原需手動干預的內容優化為自動控制和保護,并增加了報警提示功能,極大地提高了現場生產穩定性。
  為保證該生產線改造后順利實現達產達效,一熱軋作業區對職工進行了大規模培訓,為調試工作做了充足的生產前準備。在改造和調試過程中,粗軋、精軋、卷取區域所有的工藝參數初始值設置都經過了詳細研究,逐個參數推敲,并寫入二級模型表中,進行跟蹤和效果論證。生產線所有原網盤工藝制度和文件,能夠實現系統自動控制的,全部改為全自動控制。所有模型軋制力預報,均采用原GE模型中軋制最穩定的預報值。電氣一級的相關控制參數均與原GE程序進行了詳細對比,并采用最優參數,設置后進行了跟蹤調整。
  據了解,今年1700生產線面臨著改造調試和400萬噸產量目標雙重任務,在實現改造后達產達效的有利形勢下,廣大干部職工斗志不減,決心乘風破浪、開足馬力,讓這架本鋼集團的“功勛軋機”再創輝煌,為本鋼集團實現高質量發展做出新貢獻。
2021-03-22