本鋼新聞
指揮鏈條更加順暢 管理效率不斷提高
“總廠制”讓北營煉鐵總廠迸發新活力
  “無論是原燃料接卸車,還是焦炭質量,或是配煤配礦成本,在一個指揮系統的高效集中管理下,所有生產真正圍著高爐轉,一切指標瞄準‘經濟效益’,本鋼集團“總廠制”改革播下了一顆希望的‘種子’,如今在北營煉鐵總廠生根發芽,諸多成果逐步顯現。”北營煉鐵總廠黨委書記、廠長王運國這樣描述推行“總廠制”后企業發生的改變。
  面對鋼鐵市場的激烈競爭,本鋼集團以發展的眼光尋找“治本”良方,在“以效益為中心”的大前提下,革故鼎新,積極推動鋼鐵主業主要工序“總廠制”改革,撤銷原北營公司煉鐵廠、焦化廠、原料廠,將其業務進行整合,并于1月15日成立了北營煉鐵總廠。
  在本鋼集團大刀闊斧改革創新的發展背景下,北營煉鐵總廠迅速進入工作角色,提高站位,謀篇布局,干勁十足。該廠按照工序服從原則和集中指揮管理需求,科學配置人員和組織架構,對工作分工和職責進行了重新制訂,設置了6個職能室和一個改造項目部,設置了煉鐵、焦化、燒結及原料四個分廠,同時分廠不再設置管理機構,相關工作由總廠各職能科室按專業進行管理。下一步,將進行調度指揮系統整合,提高信息的暢通性、及時性和準確性,為生產決策提供準確依據。
  實行“總廠制”后,該廠以效益為中心,圍繞高爐生產全力優化資源配置,激發創新動力和經營活力,“蝶變效益”凸顯。針對一段時期焦炭質量不穩定的實際,他們最大限度發揮“總廠制”一個指揮系統的優勢,真正樹立以高爐為中心的理念,堅持“效益優先、工序服從”的原則,圍繞原料系統卸車和供料、焦化配煤、高爐操作等方面,組織相關工序人員一起查找原因,抓住關鍵環節,有效扭轉了焦炭質量的被動局面,為高爐生產創造有利的原料條件,使兩座高爐日均產能迅速恢復到8000噸以上,經濟效益顯著提升。
  外進物料接卸工作的日趨順暢也是該廠實行“總廠制”后帶來的積極變化。原來幾個料場由不同的廠礦各自分管,容易出現這個料場料多壓車,而另一個料場料少還沒有車的問題,整體卸車能力低,影響生產?,F在是總廠一套指揮系統,可以根據料場儲料情況和儲備能力,科學組織調配卸車工作,提高了卸車能力和管理效率。
  在成本管理方面,該廠以高爐成本為最終指標,綜合測算配煤、配礦的經濟賬,成立了以廠長為組長的配煤配礦工作組,完善配煤配礦模型,建立煉鐵系統效益中心。他們建立市場價格體系,對所有原料、燃料、備品備件、能源介質建立價格體系,并以配煤配礦模型為依據對原燃料進行綜合性價比評價,最大限度降低生產成本。
  “實行‘總廠制’后,煉鐵工序真正樹立了以高爐為中心的思想,指揮鏈條更加順暢,管理效率不斷提高,經濟效益顯著提升,使‘以效益為中心’的理念在北營煉鐵總廠充分體現,取得了實實在在的成效。”王運國說。
  2月份,該廠成本指標完成計劃。目前,該廠生產經營態勢良好,前行的步伐鏗鏘有力。
2021-03-22