本鋼新聞
加強技術攻關 優化工序銜接
板材煉鋼廠高效生產“跑出”創效“加速度”
  通過加強技術攻關、優化工序銜接、加快生產節奏等一系列有針對性的措施,今年以來,板材煉鋼廠生產效率明顯提升,實現了精煉工序處理周期縮短,常規鑄機產量、鑄機連澆爐數、熱過熱裝率、魚雷周轉率有效提高,鋼包下線時間進一步降低,在提產量、降成本的賽道上“跑出”創效“加速度”。前7個月,該廠產量同比提高16.55萬噸,成本對標預算降低6000萬元。
  面對集團生產對煉鋼工序提出的要求,今年以來,該廠立足企業發展大局,按照集團總體部署,堅持問題導向、目標導向,眼睛向內,深挖內潛,瞄準內部管理水平提升、工藝技術改進和生產過程管控等方面工作,制訂了一系列有針對性的目標和措施,逐項落實,逐項突破。
  為了提高常規鑄機產量,該廠嚴格控制各工序生產節奏時間點,優化工序間銜接,提高鑄機拉速。同時,完善崗位競賽,鼓勵工序崗位縮短處理周期,進一步提高班產。4月12日,該廠一、二、五號鑄機突破日產紀錄。為了提高鑄機連澆爐數,該廠加強生產節奏高效率管理,七號鑄機實現了在線調窄功能、倒角結晶器在線調寬,并且達到國內先進水平,既降低了中間包消耗,又提高了鑄機作業率。截至目前,該廠六號鑄機平均連澆爐數對比去年提高0.89爐/澆次;七號鑄機提高0.4爐/澆次;一號、二號鑄機平均連澆爐數提高0.67爐/澆次,進一步降低了鋼鐵料和耐材消耗成本。
  為進一步提高生產效率,該廠針對鑄機機型多、各線生產周期不同、無法實現爐機匹配的實際,分區域進行爐機匹配,合理匹配鋼包周轉,縮短精煉處理周期,減少工序處理溫降和降低升溫鋁量。同時,通過對鑄機周期和拉速進行調整,最終將轉爐-鋼包-精煉-連鑄周期全線匹配,實現鑄機生產和質量的高效穩定運行。他們還通過使用倒角結晶器,推行VSV控流技術,細化鋼種的錳硫比要求等措施,逐步提高鑄坯的熱過率;通過內部生產、設備的穩定運行減少熱停等方式,提高魚雷周轉效率。此外,該廠還通過完善轉爐智能煉鋼系統、細化精煉工序內部操作等措施,降低精煉工序的處理周期,促進了電耗和RH升溫鋁消耗的進一步降低。今年以來,該廠精煉處理周期對比去年縮短4分鐘,為后續提升鑄機拉速提供了保障。
  該廠還通過降低鋼包下線時間、雙路徑改單路徑生產、單RH供鋼等途徑提高生產效率。目前,該廠鋼包下線時間對比去年平均水平縮短16分鐘,有效降低了升溫電耗和RH升溫鋁消耗。雙路徑改單路徑生產后,該廠鋼包周轉時間縮短3.4分鐘,每澆次鋼包使用數量減少一個,同時也提高了吊車效率,并且降低了LF升溫電耗。通過開展單RH攻關,該廠有效利用RH殘余熱能降低了升溫成本。上半年,該廠實現升溫鋁耗77.1kg/爐,對比去年降低40.4kg/爐。
2020-08-27