本鋼新聞
巧算賬 堵漏洞 強攻關
北營軋鋼廠持續向降油耗要效益
  以“提高產量、降低成本”為工作核心,把降油耗作為挖潛降耗的重點,解決了諸多制約產能發揮和產品質量的設備隱患。年初以來,北營軋鋼廠在去年實現油品消耗費用降低1100萬元的基礎上,持續開展液壓潤滑油品降耗工作,通過算細賬,巧算賬,及開展多途徑、全方位、系統性的技術攻關,進一步拓展挖潛降耗空間,向降耗要效益。
  為從根本上解決油品浪費,油耗費用高的問題,去年初,該廠完善《液壓油潤滑油管理辦法》,根據各產線運行設備狀況對潤滑標準進行修訂,在油品降耗總體思路上以現場管理為主,重點加強漏油治理及油箱進水管控。實施現場油箱儲量上限運行,在維護在線設備穩定運行的同時,避免“過潤滑”現象。
  針對潤滑油“跑、冒、滴、漏”的頑癥和易發點,由該廠設備管理室牽頭組織作業區生產、維檢專業技術人員,開展了以液壓潤滑油品隱患查改整治為主要內容的專項檢查,通過聯合會診,排查腐蝕管路、重復焊口等隱患部位,系統分析造成跑冒滴漏的根源。同時,充分利用產線換規格、早檢定修和年修時機進行維護、更換、改造。去年一年中,完成了打包機、加熱爐等液壓部位隱患管路十余處。
  針對油缸漏油治理,該廠技術攻關小組查找出漏油“大戶”為機架夾緊缸,并經跟蹤分析,找出漏油主要原因。攻關小組成員集思廣益,對夾緊缸圖紙進行修改完善,按新圖紙新制備件,上線試運行達到預期效果。該廠1780設備作業區和生產準備作業區還組建了“油箱進水聯合攻關”微信群,群內成員分工明確、組織有序,生產準備作業區每天在群里匯報油箱進水情況,1780設備作業區立即進行處理。經聯合攻關,該廠去年發生的油箱進水問題大幅減少。
  此外,該廠還對1780生產線精軋區域的彎輥缸、提升缸、卡板缸、接軸等部位進行了系統性的改造,使油耗由2018年的20噸/月降到去年的每月12噸/月,降幅達40%。同時,廠設備管理室嚴格審核作業區的申報計劃,在品種和數量上保證應急儲備,滿足油箱儲量運行標準,做到庫存合理不超儲。
  目前,針對進一步降低油品消耗的技術攻關正在如火如荼地開展,該廠職工提出的1780產線移動塊改造、彎輥缸受力結構改造等改善提案的論證實施,將在進一步降低油品消耗方面發揮作用,創造效益。
2020-03-13