本鋼新聞
配煤質量誤差大幅降低,準確度合格率明顯提升
板材焦化廠配煤均質化添“硬件”
  近日,板材焦化廠六號、七號焦爐配煤系統和八號、九號焦爐配煤系統經過兩個月的生產運行檢驗,配煤質量誤差大幅降低,準確度合格率提高到98%以上,從硬件措施上為實現煉焦生產配煤均質化提供了可靠保證。
  為實現煉焦生產的配煤均質化管理,該廠積極落實過程管控。對來煤過程進行實時監控,通過對來煤、落煤、上倉,給板材原料廠提出單種煤單堆、混堆建議,并結合實際為煤區區位分布提供建議,防止連堆、混煤、邊界混煤等現象發生。同時,該廠針對焦炭質量要求,結合場存煉焦煤煤種和存量制訂配煤比,定期對配煤準確度進行檢測。加大設備點檢力度和頻次,評估設備狀態,提前發現劣化傾向性問題,以此確定整治方案,設備檢修轉守為攻,主動“防”變,消除劣化,使設備始終處于穩定的運行狀態。此外,該廠不斷強化崗位培訓,組織全廠職工學習工藝技術規程及崗位操作規程,提高職工操作技能,穩定配煤均質化操作。
  據了解,該廠原有的配煤系統采用傳統圓盤給料方式,計量誤差較大,再加上近年來煤資源的頻繁變化造成儲煤槽煤種的不斷更換,在大、小配比的排列上遠不能滿足確保小配比儲存倉的排列位置。另外,設備老化嚴重給職工操作帶來諸多困難,為此,該廠在本著盡可能利舊、投資最小的原則,在現有設備的基礎上,將主皮帶“一條龍”的自動配煤方案,改造為單回路計量及控制的自動配煤方案。六號、七號焦爐配煤拆除原先的9套圓盤給料系統,更換一套圓盤給料機,拆除核子秤系統,新建一套自動配煤裝置用于自動配煤;八號、九號焦爐配煤則保留原先的40套圓盤給料系統,每兩套共用一個小皮帶輸送機,新增一套自動配煤裝置,即新增20套小皮帶輸送機及其配套設施。改造后的兩套焦爐自動配煤系統合格率均達到98%左右,相較老系統80%~90%的合格率大幅提升了系統性能,且運行穩定。
  下一步,該廠將繼續與同行業對標尋找差距,不斷提升保產保供能力,為煉鐵工序穩產高產貢獻力量。
2019-12-18