本鋼新聞
再訪“萬噸戶”
  已經記不清這是第幾次登上板材煉鐵廠新一號高爐,每次來到這里,心情都格外激動。這座承載著幾代本鋼人希望的大高爐,正像它的名字一樣,成為本鋼集團“一號功臣”。
  在新一號高爐主控室,記者見到了新一號高爐作業區專業工程師支興春。他說:“自去年5月份新一號高爐進行環保改造后,爐況一直很穩定,生鐵產量、質量、焦比、燃料比均完成本鋼集團下達的任務指標。去年8月份,創下日平生鐵產量10390噸的紀錄;今年1月份,創下了日平生鐵產量10512噸的歷史最好水平。”
  談話間,工作人員送來了最新的統計數據,截至2月末,新一號高爐在2月1日休風24小時的情況下,日平生鐵產量仍達10060噸以上,高爐利用系數達2.12,焦比、燃料比等經濟技術指標也在預定的目標軌道上運行。
  支興春介紹說,達到這么高的產量,高爐爐況穩定是先決條件。為了保證這一點,他們從穩定原料質量入手。由于焦炭中的硫含量基本在0.85%左右,給技術人員和崗位操作人員帶來了很大的挑戰。為了破解這個難題,該廠和新一號高爐作業區的技術人員狠下了一番功夫。他們從源頭抓起,除了與上下工序實時溝通,及時掌握焦炭成分外,還從嚴格執行交接班制度著手,保證了上下兩個班次的料批穩定,使焦炭反應強度和反應性能達到新一號高爐的使用要求,保證了爐況基本處于可控狀態。他說:“不僅如此,我們還結合新一號高爐的實際,對布料制度做了很大調整,從以往以發展爐內中心氣流為主,轉變為現在中心和邊緣兩道氣流平衡的操作方式,進一步穩定了爐況。”
  談到生鐵質量,支興春說:“按照廠下發的嚴格質量標準,每噸鐵水中硫元素的含量必須在0.07%以下。一級品率指標為90%,硫含量在0.030%以下才能稱之為優質生鐵。”為穩定生鐵質量,在該廠生產技術室和新一號高爐作業區技術組的指導下,結合日常工作中積累的經驗,當班工長可以通過觀察渣樣鐵樣變化,及時調整爐渣堿度,同步控制好爐溫,使鐵水中的硫和硅得到穩定控制,提高了鐵水的純凈度和生鐵質量。在此基礎上,新一號高爐完善了渣、鐵排放制度,做到渣、鐵及時排放,生鐵質量進一步穩定。
  有了穩定的原料,職工的穩定操作也是提高生鐵質量的另一主要因素。支興春說,為了提高職工的操作水平,新一號高爐作業區結合現階段原材料特點,進一步統一規范操作,并利用業余時間向職工們進行宣講和培訓,現在,每名職工都能按操作規程熟練進行標準化操作。此外,該作業區要求職工在操作中,要嚴格根據爐況要求,采取多噴煤或提高風溫的措施,保證爐溫合適,保證鐵水溫度在1500℃~1520℃之間,同時提高配料爐渣堿度,并嚴格控制壓差。去年11月至今,新一號高爐爐況穩定,沒有出現因職工操作失誤造成的爐況波動、質量降低、產量損失等。
2019-03-27