本鋼新聞
把“不可能”變成可能
  早8時,第一機修廠二加作業區廠房內,吊車在來來回回吊裝備件,一臺臺機床正在加工運行,工作場景繁忙而有序。
  盡管已經到了下班時間,可剛上了一宿夜班的高鳳武卻還停留在數控機床前沒有走,為的是和剛上早班的同事溝通交流下昨晚的生產情況,確保當日生產順暢。
  今年2月初,第一機修廠接到了河北某公司52個風口大套的生產任務,要求一個月左右的時間交工。因為鑄造和機加工序技術難度大,生產任務緊,該廠立即啟動了24小時不間斷搶制機制,以“急用戶之所急”的市場化思路組織起生產。
  二加作業區是第一機修廠最大的作業區,產值創能力占該廠的60%以上。由于該作業區機加工設備較為齊全配套,且技術和操作骨干人員占比高,此次攻堅加工52個風口大套的“重頭戲”,責無旁貸地落在了二加作業區職工身上。
  這批次風口大套因為平面、側面、斜面不屬于規范形狀,加工工藝特別復雜,機床加施工難度頗大。為此,二加作業區職工大膽創新了加工方式,結合現有設備能力,采用“單一機床制作單一面”的方式,大大提高了加工效率。
  因為是24小時不間斷搶制,身為立車班長的高鳳武主動承擔了最艱苦的夜班生產任務,在改進工藝和機床加工的過程中也出了不少“金點子”。已經連續兩年獲得本鋼集團勞動模范的他站在數控機床前說:“大型設備生產的活件產值相對較高,操作者肩負的責任重大,有一絲的疏忽就可能造成質量問題。因此堅決不能出廢品,否則不僅會給企業帶來重大經濟損失,也會給用戶單位帶來安全隱患。有急件生產時,我一定要在第一時間站出來,力保質量和工期。”
  一個月前,委托單位河北某公司的技術交流人員曾介紹過,“這種設計的風口大套生產難度挺大,這么短的時間內不太可能完成。有一家加工單位比你們還多一臺先進車床,同樣的工期都沒制造出來。” 第一機修廠的主管領導信心十足地答復說:“我們本鋼的職工,會把不可能變成可能。”
  26天后,二加作業區職工保質保量提前完成加工任務,3月26日,泛著金屬光澤的52個風口大套等待著最后的質檢驗收,曾經的“豪言壯志”實現了。
  把不可能變成可能,需要默默的堅守和艱辛的付出。車床前,有人喊上了一宿夜班、沒時間吃飯的高鳳武,說給他買了六個牛肉餡餅。高鳳武卻回了一句:“有職工上早班來得早還沒吃飯,餡餅留給他們吧。
2021-04-08