本鋼新聞
板材熱連軋廠1700生產線日軋制量再創新高
  3月31日,板材熱連軋廠1700生產線再傳捷報。繼3月1日日軋制量突破12900噸后,31日日軋制量再次刷新,達13382噸,這也是今年該生產線日軋制量第二次創歷史新高。
  據2020年度“全國青年崗位能手標兵”、板材熱連軋廠廠長助理劉鴻智介紹,去年6月28日年修結束至今,1700生產線一直保持高產穩產狀態。按照“以效益為中心”理念,在該廠廠部的大力支持下,1700生產線全體職工結合現有技術優勢和裝備水平,從生產計劃排布、合同執行、設備運行、點檢時間等方面制訂一系列有效措施,充分發揮機組潛力,不遺余力提升產能、創造效益。
  為提升產量,近一個月以來,1700生產線針對制約產能釋放的具體問題進行了“地毯式”排查,開展了多項攻關。其中,減少換輥次數和間隔時間,延長作業時間是重中之重。據介紹,之前每軋制帶鋼40公里就要更換軋輥,上個月他們將這個長度延長到了65公里,本次又延長到了70公里,這樣一來將每天換輥次數從之前的10次降低到了6至7次,按照每次換輥用時約17分鐘計算,每天可節省1個多小時的換輥時間,增加了軋制時間。同時,在該生產線升級改造之后,整體軋制節奏大幅加快,該作業區采用人工吊運卷板、人工稱重等方式,盡力節省時間,確保每小時可以多軋制兩塊鑄坯,保證了生產線整體生產速度。另據了解,經過升級改造和職工的規范化操作,現在1700生產線的軋制出鋼時間除特殊情況以外,基本接近了理論值90秒,將軋機的潛能“吃干榨凈”。
  此外,他們還從壓縮點檢時間著手,利用每次換輥間歇進行設備點檢維護,這樣一來大大壓縮了停機時點檢維護的時間,將停機點檢維護時間從原來的40分鐘壓縮到了20分鐘,為生產贏得了時間。他們還重新梳理生產計劃編制原則,實現了多個品種規格的穿插過渡,大幅降低了計劃排產的難度。原來一個常規周期3個小時,最多軋制80塊鋼,現在則可軋制110塊鋼,產能大大提升。
  下一步,該廠將繼續以穩質高產為目標,推進精細化管理,樹立“以軋機為中心,加熱為基礎,設備為保障”的工作理念,本著效益優先,工序服從的原則,創新生產組織方式,強化生產調度指揮,提高生產流程的運行效率和運行質量。
  目前,1700生產線全體職工正以飽滿的熱情和百倍的干勁,力爭二季度生產再上新臺階。
2021-04-06