本鋼新聞
省心省力又放心
機電安裝公司產線承包“包出”多重效應
  板材煉鐵廠成為本鋼唯一一家實現除塵器布袋在線更換的單位,板材熱連軋廠1700、1880軋機卷取設備故障率下降50%,板材冷軋廠二號、三號鍍鋅機組連續無故障運行時長破紀錄……這一串串數據是機電安裝公司今年實行產線承包后,創出業主單位設備故障率、熱停率明顯下降,運行效率明顯提升,維護費用下降,產品產量質量穩中有升等多重效應,讓業主單位省心、省力、又放心。
  今年1月份,本鋼集團設備部出臺產線承包辦法,旨在提高設備維護檢修質量、提高設備精度和運行效率,降低費用,讓有限的資金花在刀刃上,保障生產穩定順行。產線承包由業主單位對承包單位進行各項指標考核,承包單位負責日常設備檢修維護、搶修等工作。
  面對新機遇,機電安裝公司轉變思路,向專業化檢維修服務發展,向一級點檢邁進。為了滿足產線承包需要,年初,他們一方面重新整合了各作業區,將原單一專業、多作業區服務廠礦的“多對一”模式,改為多專業、單一作業區服務廠礦,形成“一對一”模式,使各作業區工種齊備,滿足業主單位差異化需求。另一方面,成立綜合項目部,加強職工各項技能培訓、技術創新,努力提升職工隊伍素質。
  經過10個月的運行,往年令業主單位頭痛的事,不復存在了。在板材熱連軋廠1700生產線的卷取機區域,記者見到一個個整齊的鋼卷,“自動”有序走上臺車,邁向步進梁,奔向卷庫。負責這條產線設備的作業長孫國志說:“產線承包前,運輸鏈滑道開焊,落卷事故多發,產線承包后事故為‘零’。以前我最怕半夜手機響,現在,幾個月沒有情況了。承包前十幾個檢維修單位,一旦夜間出事故,需要打十幾個電話組織搶修?,F在,機電安裝公司機械安裝二隊夜間值班工種齊全,技術能力強,不僅停機時間大幅度降低,而且一旦遇到搶修,第一時間到位,使搶修時間大大縮短,設備運行故障率逐月減少。”
  創新技術解疑難。該公司機械安裝四隊在產線承包中負責板材煉鐵廠37臺除塵器的維護檢修。他們對布袋更換制約除塵器運行等難題進行攻關,創新性地在線更換布袋,成為本鋼首家實現24小時不停機更換布袋除塵的施工單位,除塵效果不僅達到新的國家環保要求,而且比新的環保除塵標準還要低得多。同時,他們發揚鐵軍精神,針對殼體漏點多、排灰系統積灰大等多年累積的影響設備運行問題,采取措施,延長設備及備件使用壽命,讓運行多年的除塵設施煥發生機活力,保障了該廠除塵系統的穩定順行,業主單位滿意率100%,并受到集團能源環保部的肯定。
  點多、面廣、戰線長、維修檢修量大,產線承包艱難中闖出新路。該公司機械安裝六隊負責板材煉鋼廠5個作業區的100多臺吊車維修、連二短流程鑄機扇形段離線維修、RH、LF、AHF爐11套設備檢修等工作,每天都有設備定修任務。他們克服人員緊張、工種多、備件不足等困難,以精準的檢修、及時的搶修,使承包設備熱停率同比明顯下降,確保了該廠生產的穩定順行。
  做大做強專業,讓核心技術發揮作用。該公司液壓檢測中心對板材冷軋廠的14條產線進行承包,發揮液壓檢測技術、在線焊接技術等核心技術優勢,創造了二號、三號鍍鋅機組連續38天和32天無故障運行新紀錄,超越國內先進同類機組運行水平。喬慶科班組的帶鋼在線焊接時長縮短到30分鐘,達到國內同行業先進水平。同時,降低油品費用40%。該廠設備人員高興地說,現在,我們可以完全放心了。
2020-11-16