本鋼新聞
讓高端產品效益更高
——板材冷軋廠降本增效活動側記
  制造高端精品,降本就是增效。成本控制做得好,產品才會有更強的競爭力。板材冷軋廠堅定目標信念,以創造高水平的經濟效益為企業發展初心,通過提高成本管控水平、加強技術攻關、優化庫存結構、開展合理化建議等措施,深入開展降本增效活動,讓高端產品效益更高。今年前9個月累計降成本5000余萬元。

以對標為抓手 提高管控水平

  該廠堅持“對標、提質、降本”的發展主線,建立長效機制,分析查找差距,找出努力方向,做到全面對標,力爭早日實現躋身國內冷軋企業前五名的目標。
  “針對集團提出的成本指標,我們建立了‘內外結合,重點突出’的對標降本模式,組織多層次的專題研討會落實對標項目和措施,拉齊產線間的管控水平。”該廠生產技術室主任王明順介紹說。
  在能源管控上,該廠對標行業先進,實施能源動態精準控制,完善計量手段,將傳統粗放式的管理轉變為精細到“點”的實時性網格化管控,杜絕了用能過?,F象,使能源管控更加科學高效,經濟運行取得了顯著效果。
  對標工作永無止境。該廠夯實基礎管控,制訂《對標考核管理辦法》,結合對標信息,進一步篩選確定攻關項目和攻關指標。截至目前,在對標創效活動中,CDCM、罩式爐、本浦連退等作業區的對標工作取得明顯實效。

提合理化建議 用智慧換真金白銀

  年初,記者在該廠第三次科技創新及技術進步推進大會宣傳欄上,看到該廠合理化建議工作總結。由橋北鍍鋅作業區作業長李鴻友等11名技術人員組成的降本攻關項目團隊,提出了通過提高鍍層控制精度和合理庫存降低鋅耗攻關的“好建議”,排在了顯著的位置。李鴻友給記者算了一筆賬:鍍鋅線的鋅錠是大宗原燃料,價格貴、成本費用大,通過提高鋅層控制精度,鋅耗攻關較上年同期累計降成本2199萬元。
  充分發揮廣大干部職工的聰明才智,為企業發展獻計獻策,創造更大經濟效益一直是該廠積極倡導的一項重要工作。該廠積極響應本鋼集團提出的“搭建一條廣大職工積極獻言獻策,圍繞企業生產經營中心,鼓勵全體職工獻計獻策,用智慧換取真金白銀。據統計,截至去年末,該廠共征集直接效益類的合理化建議64項,創效益428.59萬元,其中降成本194.11萬元,提高質量創效80.67萬元,解決生產和工藝等問題創效153.81萬元。

強化科技攻關 成為降本“助推器”

  “冷軋工序技術含量高,如何通過強化科技攻關降成本,一直以來是我們工作的主攻方向。”王明順說道。
  該廠充分發揮“大廠制”優勢,圍繞影響產品質量的關鍵因素,組織技術人員全力開展技術攻關降成本。成立了6個專項攻關小組,分別從原料質量、控制頭尾剪切、切邊精度管控等六個方面開展攻關。
  搭建科技創新平臺,充分調動技術人員的攻關降本積極性。該廠結合企業實際,經過深入現場細致的研究論證,形成了攻關課題,再通過“摘牌”的方式 ,讓廣大技術人員積極認領。自“摘牌”解難題活動開展以來,在該廠技術人員共同努力下,解決了許多“卡脖子”的難題,產品質量上來了,成本降下來了。
  該廠狠抓過程管理,通過調整切邊制度規程,加大連退機組和鍍鋅機組切邊比例,嚴格控制酸軋機組切邊量,不僅釋放了酸軋產能,而且通過后線切邊減少了切損量,成材率提高0.11%。同時,通過優化連退機組切邊制度,提高機組成材率0.12%。另外,他們還推動原料減寬工作,提高成材率,在橋此工序試驗原料減寬2mm,成材率提高0.1%。
  通過推進多措并舉的技術的降本攻關,發揮基層員工的智慧和力量,前9個月,該廠僅成材率指標一項,累計降成本2540萬元。
2020-11-10