本鋼新聞
北營煉鐵廠用新思維破解“老大難”
  焦化除塵灰如何實現合理回收利用?這是各大鋼鐵企業一直以來都在思考的難題。面對困難,北營煉鐵廠大膽解放思想,拓寬配煤思路,與相關部門、廠礦密切配合,步步為營,穩扎穩打,實現焦化除塵灰的創新式管理,不僅改善現場作業環境,還實現變廢為寶創造經濟效益,為企業資源配置提供了新途徑和新格局。
  在實際生產中,焦化除塵灰粒度細、親水性差、流動性好,生產運輸過程中易產生二次揚塵,若將其作為燒結燃料使用,又存在利用率低等問題,一時間,焦化除塵灰成為了鋼鐵企業生產中的“老大難”問題,很多一線生產班組和職工談“灰”色變,無從下手。
  為解決焦化除塵灰的合理利用難題,經過前期考察和技術論證,該廠了解到,當前國內大部分擁有焦化廠的鋼鐵企業,焦化除塵灰在高爐少量噴吹的使用效果普遍反饋較好,可以實現改善作業環境和創造經濟效益的目的。為此,由制造部牽頭,快速成立了以北營煉鐵廠為實施主體,焦化、原料、公運、鐵運等系統全力配合的專項攻關組,針對焦化除塵灰開展技術攻關。
  在攻關過程中,該廠分階段逐步推進實施。他們通過提前調整爐況,提高煙煤配比,確保制粉、噴吹制度平緩過渡,為高爐試驗噴吹焦化除塵灰打好基礎;此外,逐漸增加大高爐焦化除塵灰配比,在保證高爐產量和燃料比指標的同時,逐步實現焦化除塵灰噴吹入爐。為保證焦煤粉混合噴吹的連續性和安全性,該廠還緊密結合焦化除塵灰和煤粉混合噴吹生產實踐經驗,制訂了相關安全技術操作規程,有力確保噴吹系統安全運行。據了解,為實現2020年焦化除塵灰全部用于高爐噴吹的目標,該廠還計劃推進焦化除塵灰噴吹系統改造工程。
  如今,新的生產運行管理模式,不僅解決了焦化除塵灰在燒結配加利用率不高和作業環境揚塵問題,而且實現了清潔文明生產的管理目標,為企業相關工作提供了寶貴的經驗,具有推廣應用價值。據統計,該廠通過噴吹焦化除塵灰,每年可為企業降成本2350萬元,對企業提高市場競爭力具有積極而長遠的意義。

怎一個“新”字了得?

  焦化除塵灰是多年來制約企業生產的一個“老大難”問題,面對困難,北營煉鐵廠主動轉換思維,以新思路引領新管理,用新管理帶來新轉變、新效益。怎一個“新”字了得?
  創新是現代企業進步的原動力,是增強核心競爭力,實現持續積極向好發展的決定新因素。時代在進步,生產經營方式在變革,要適應新的形勢,抓住新的機遇,就要有新思想、新轉變,把握新趨勢、新要求。
  但要做好一個“新”字,就要有改變舊理念、舊方法的勇氣和底氣,主動對標先進企業的先進做法,打破原有思維習慣,重新審視問題,主動尋求突破。焦化除塵灰看似企業生產管理中的一項小問題,但北營煉鐵廠的做法卻帶給我們更多思考和啟迪,面對制約企業生產經營的一些“老”問題,我們是否應當站在新的角度去尋求解決辦法,而不是困頓其中,回避困難。
  有時候,換個角度看問題,就會收獲不一樣的結果。
2020-06-22