本鋼新聞
安全穩妥 優質高效
板材公司今年第二階段設備聯檢結束
  日前,隨著板材熱連軋廠2300生產線一次過鋼成功,標志著板材公司今年第二階段聯合檢修結束。聯檢后各工序設備運行穩定,將為本鋼集團沖刺全年生產經營目標提供可靠的設備保障。
  此階段聯檢以消除設備隱患、提高設備精度為重點,涵蓋板材煉鐵廠3座高爐、板材煉鋼廠六號鑄機、板材熱連軋廠2300生產線、板材冷軋廠浦項區域全線等板材公司主要產線,實施項目7600余項、投入人力8800余人。聯檢前,本鋼集團相關部門會同各業主單位、施工單位研究制訂聯檢方案,確定檢修目標計劃,對施工方案、施工力量、資材和技術準備、安全措施、文明施工等方面進行了全面部署。由于檢修前精心策劃、協調,以及過程中各單位科學組織、管控,實現了鐵鋼平衡、能源平衡及施工平衡,確保了聯合檢修按網絡節點計劃提前完成了各項目施工,重點項目合格率達100%。檢修后,各產線迅速恢復設計產能,各產線運行穩定,故障率明顯降低,為高產、高質奠定了基礎。目前,板材公司日產鐵量達2.8萬噸。
  此階段聯合檢修計劃中的幾項重點項目均實現預期目標。其中,板材煉鐵廠重點消除了新一號高爐主皮帶頭輪軸承異音、六號高爐爐頂齒輪箱軸套磨損等設備隱患。板材煉鋼廠除下大力氣調整鑄機精度外,將零組輥道安裝作為重點施工項目,為明年八號鑄機順利投產過渡創造了條件。板材熱連軋廠2300生產線粗軋區定寬機年修,提高了設備功能、精度,消除了F1、F2主傳動齒接手隱患,為品種鋼生產創造了條件。板材冷軋廠自行完成焊機等重要單體工藝設備檢測標定工作,同時,聘請國內外專家開展軋機等區域輥系精度調整,對鍍鋅機組涂油機進行升級改造,改善、提高了機組能力。板材能源總廠的七號高爐配套干法除塵過渡成功,投入運行后將大幅提高高爐煤氣利用率。
  抓住各主產線停機期間原料、能源介質需求減少的時機,板材能源總廠、板材發電廠、板材鐵運公司等單位對供水、供電、供氣、運輸線路等設備問題進行了集中解決,遼陽球團廠、礦業石灰石礦完成了回轉窯、套筒窯的大修工作,均取得了良好效果,為主產線保供打下了堅實基礎。
2019-11-19