本鋼新聞
板材冷軋廠“精打細算”降鋅耗成果顯著
  板材冷軋廠“精打細算”,對標同行業先進企業標準,以降低鋅耗為突破口,以優化管控為手段,降成本成果顯著。據統計,上半年該廠降鋅耗共計3200余噸,與去年同期相比降低成本約3000余萬元,較計劃指標降低成本近7500萬元。
  成本,是鋼鐵企業在激烈的市場競爭中謀求經濟利益,取得持續性競爭優勢的重要因素。降低鋅耗是冷軋生產最直觀的成本控制。為實現成本管理更優化,今年以來,板材冷軋廠專門成立降鋅耗攻關小組,集中3個冷軋區域的骨干力量,對鋅耗進行攻關,并積極與財務部、國貿公司、采購中心、儲運中心等相關部門、單位溝通,了解市場形勢,梳理管理流程,針對不同鋅重產品和鋅渣進行重新定價,使成本管理運行更加科學合理。
  全力提高各產線鍍層對鋅的控制精度。該廠一方面結合5條鍍鋅線產能、狀態等實際情況,對精度標準和控制措施進行重新規劃,使各條鍍鋅線的控制精度實現普遍提升;另一方面,完善管理機制,技術人員調整優化氣刀唇形,減少氣體介質壓力波動,使鍍層控制更加穩定,生產參數趨于最優,并對每班次鋅的控制精度情況進行考核,與一線職工獎金掛鉤,增強職工提高責任意識,主動完善過程控制。
  在庫存管理上下功夫。該廠對全廠3個區域的鋅錠庫存、儲運庫存和已采購在途庫存進行統計、清理。同時嚴格鋅錠采購申報流程,要求相關人員每月分兩次申報使用計劃,第一次結合近期使用實際情況,提前一個月進行使用量底線預估申報,第二次根據當月訂單情況進行估算申報,通過更加合理的采購申報體系降低庫存,減少企業的資金占用。
  據該廠相關工作負責人介紹,今后該廠還將持續推進各項降鋅耗措施,并進一步完善鋅錠采購申報機制,使鋅耗更加合理、穩定,為企業提高市場競爭力提供支持。
2019-08-27