本鋼新聞
板材熱連軋廠三熱軋工序成材率攻關取得新突破
  板材熱連軋廠三熱軋工序技術人員通過持續開展攻關,使2300生產線在線及繳庫成材率大幅提高,由3月份的97.90%提升至目前的98.1%,提升了企業的盈利水平。
  成材率水平不僅能反映現代化軋鋼生產線的工藝水平,更能反映一個企業的管理水平。據介紹,該工序技術人員堅持做好、做細、做實提高成材率工作,對影響在線成材率的各個方面進行“日統計、日分析”,每班統計、每班改進,不斷優化計劃排產和加熱爐燒鋼工藝,減少帶鋼的平均在爐時間,優化出鋼溫度和燒鋼工藝制度,在保證穩定軋制的前提下降低軋鋼開軋溫度。同時,為掌握加熱爐實際燒損情況,他們定期進行加熱爐氧化燒損試驗,使加熱爐實際燒損率創歷史最好水平。
  記者在作業現場了解到,減少帶鋼的在線切損也是提高成材率、增加效益的有效途徑。為此,他們不斷優化帶鋼頭尾飛剪剪切,現場采用飛剪自動成像監控,由軋鋼操作員結合實物對比進行優化剪切。通過詳細查找問題和分析數據,操作人員鎖定了帶鋼切損增加的原因。電氣技術人員經過調整,使在線切損下降到目前的0.39%,為歷史最好水平。僅此一項,上半年就為企業增加效益近40萬元。
  此外,該工序技術人員對產品質量展開攻關,成立返修品攻關組。據不完全統計,截至6月份,該工序熱軋返修品對比1月份減少約6000噸,實現降幅超過40%,浪形、鐵皮、硌印、窄尺缺陷攻關效果顯著,僅平整返修的加工成本一項就可為企業增加效益40萬余元。
2019-07-16