本鋼新聞
板材冷軋廠成材率攻關成效顯著
  今年以來,板材冷軋廠大力推進成材率攻關,攻關組緊緊抓住質量和成本兩大關鍵要素,采取有力措施,提質降本工作成效顯著。據統計,1~5月份,該廠綜合成材率同比提高0.21%,實現成材率降本358.38萬元,同比降成本2824.78萬元。
  該廠將打造精品作為實現企業高質量發展的出發點和落腳點,加強工藝技術創新體系建設,通過不斷完善工藝、加強技術攻關等舉措,確保了汽車板和品種鋼軋成率的提高。
  為進一步提高綜合成材率,該廠充分發揮“大廠制”優勢,組織技術人員深挖影響產品質量的關鍵因素,全力開展技術攻關,成立6個專項攻關小組,分別從原料質量、控制頭尾剪切、切邊精度管控等六個方面開展攻關。同時,強化連續機組運行管理,通過提升點檢技能等措施提高機組維護水平。1~4月份,累計減少停機廢品412噸,累計節約費用115萬元。
  該廠通過算細賬,加強重點過程控制,提高成材率。在采訪中,該廠生產技術科科長王明順告訴記者,連退鍍鋅機組頭尾多切1米,每卷就會損失27.1元。對此,該廠狠抓過程管理,通過調整切邊制度規程,加大連退機組和鍍鋅機組切邊比例,嚴格控制酸軋機組切邊量,不僅釋放了酸軋產能,而且通過后線切邊減少了切損量,成材率提高0.11%。同時,優化連退機組切邊制度,提高機組成材率0.12%,增加效益252.2萬元。另外,他們還推動原料減寬工作提高成材率,在三冷軋工序試驗原料減寬2mm,通過對數據跟蹤,預計可以提高成材率0.1%。
  此外,該廠還以開展“日清日潔”管理為契機,通過建立“日清日結”臺賬,嚴格落實“按單生產”,保證產品合同兌現率、提升產品表面質量。同時,加強全員提質降本思想教育和宣傳,使質量和成本理念深入人心。在OA辦公網絡上建立技術交流平臺,實現技術資源共享,全面提高成材率,助推企業高質量發展。
2019-06-24