本鋼新聞
找差距 訂措施 挖效益
——訪北營煉鋼廠廠長郭曉春
  記者:本鋼集團正在強力推進的“日清日結”、對標挖潛工作,您認為,對北營煉鋼廠的成本管理工作有什么指導意義?帶來了哪些變化?
  郭曉春:理念決定思路,思路決定出路。本鋼集團開展的“日清日結”、對標挖潛工作切實對準了目前生產經營中存在的短板,特別是本鋼集團副總經理高烈提出的“管理歸位”思想,使我們進一步明確了以效益為中心,從生產管理向經營管理轉變,廠礦的職能定位由“廚師”變為“老板”,樹立了“既管消耗、又管價格”的成本管理理念,在抓好自身全工序、全流程成本管控的同時,與市場接軌,兼顧原燃料、備品備件的采購價格,以及產品銷售價格,最終實現成本管控的效益最大化。
  近年來,我們廠在設備升級、品種開發、挖潛增效等方面取得了一定成效,但鋼鐵料消耗、鐵水消耗、煤氣回收等部分關鍵指標,與自身歷史最好水平、同行業平均水平、同行業先進指標相比還存在一定差距。通過開展“日清日結”、對標挖潛工作,使干部職工深刻認識到“差距就是效益”,并把找出的差距和問題作為降本增效的發力點和主攻項,營造出“人人都是經營者,處處都有降耗點”的全員參與成本管理的濃厚氛圍,提高經營管控水平。
  今年前 4 個月,我廠實現降成本1.57 億元,噸鋼變動費用降低 65 元,圓滿完成了本鋼集團要求的噸鋼降低變動費用 50 元的目標。在關鍵指標方面,鋼鐵料消耗為 1079.7kg/t,創近 5 年來最好水平;綜合白灰消耗指標較去年同期降低 0.3kg/t,達歷史最好水平。
  記者:北營煉鋼廠開展“日清日結”、對標挖潛工作的核心和關鍵環節是什么?
  郭曉春:我們覺得核心是在思想上高度重視成本管理工作,實施網絡化成本管理,對標找差距,通過數據查問題,挖潛增效益,把成本指標轉化為生產指標分解到班組和機臺,量化到職工的生產操作中,并以管理和考核為依托,制訂切實可行的獎罰措施,對關鍵崗位人員實行精準激勵,激發全員降本增效的內在動力和活力。
  我們廠開展“日清日結”、對標挖潛的關鍵環節是:重點對指標進行梳理,對控制因子進行量化翻譯。
  以“降鐵耗提產量”攻關為例,去年雖然確 定了 985kg/t、975kg/t 兩檔量化指標,但此指標直接落實到班組就是一個數據,控制性不強,需要找出對應因子。為此,今年攻關團隊總結歷史消耗數據,結合金屬平衡,對轉爐、調度室、原料、吊車崗位,按照單斗廢鋼加入量和全月綜合單爐平均廢鋼加入量作為考核主線,按班按爐計獎。同時,將脫硫扒渣量作為脫硫崗位的指標,將非定尺率和連澆爐數作為連鑄的班組排名指標項,按月計獎。此外,在定額消耗材料管理上,對于熱電偶、取樣器等材料,把噸鋼成本控制轉化為崗位單爐標準用量。通過以上梳理,使指標控制真正落實到班組和機臺,促進職工在生產操作中想辦法,降鐵耗,形成了“你追我趕”的良好生產氛圍。
  在降低鋼鐵料消耗方面,圍繞“循環利用、過程管控、工藝優化、結構優化、管理創效”這五個主要控制措施落實責任,同步實施。以降低白灰消耗為例,我們將“雙渣”和“全留渣”這兩個主要控制手段進行量化,在班組間開展勞動競賽,按照“四一制”的獎勵理念,對降低指標排名靠前的工段長、爐長和搖爐工進行獎勵。
  此外,工藝優化和改進也是我廠降低成本的關鍵。我們先后開展了“生鐵補爐攻關”“RH 攻關”“少渣煉鋼攻關”“碳脫氧技術的深化攻關”“板坯拉速攻關”等活動,均是由工藝牽頭,成為降本增效的重要途徑。
  記者:在管理方面,北營煉鋼廠開展“日清日結”、對標挖潛工作的措施有哪些?
  郭曉春:我們廠按照本鋼集團的統一部署,對幾年來一直開展的“成本日核算”工作進行了優化,完善了“日清日結”、對標挖潛工作的內部運行機制。一是對指標分類,選取鋼鐵料等關鍵 可量 化 的 指 標 , 采取“日、周、月”的方式,每日針對指標數據的異動和變化趨勢,及時發現問題并加以解決。每周召開關鍵指標分析會議,每月對照行業開展對標,不斷提出優化改進措施。二是持續開展對標攻關活動,以項目攻關為載體,成立 18 個攻關團隊,推進“生產現場場景化小承包”工作,取得了良好效果。
  “五個結合、三個對照”是我們廠開展“日清日結”、對標挖潛工作一劑“良方”。“五個結合”即與企業整體可利用資源相結合、與工藝優化相結合、與項目攻關相結合、與市場買賣相結合、與本鋼集團制訂的相關獎勵制度相結合;“三個對照”即堅持對照歷史最好水平、對照行業平均、對照行業前列,不斷對系統指標進行優化,找差距、訂措施、增效益。
2019-05-17