本鋼新聞
北營公司“巧用”粒鋼降成本
  今年以來,北營公司深挖內潛,通過對低品位回爐鐵進行二次篩分,生產含鐵品位在70%~80%的粒鋼,代替廢鋼使用,有效降低了生產成本。
  一般情況下,廢鋼的價格要低于鐵水,在煉鋼過程中,多吃廢鋼可以降低生產成本。今年以來,廢鋼市場價格居高不下,增加了煉鋼的生產成本。為此,北營公司一方面加大對廠內廢鋼的回收力度,另一方面在生產工序中深挖潛。通過對煉鐵、煉鋼、鑄管生產過程中產生的廢渣進行回收篩選,生產出含鐵40%~50%的低品位回爐鐵,供煉鋼工序作為冷料使用,起到降低鐵水溫度的作用。為緩解廢鋼不足的情況,北營公司決定對低品位回爐鐵進行二次篩選,使其成為含鐵70%~80%的粒鋼來代替廢鋼使用,從而達到降低煉鋼成本的目的。
  作為具體生產單位,北營冶金渣公司將粒鋼的回收使用作為降本增效工作的重要內容,各級管理人員高度重視此項工作,每天對粒鋼生產和使用情況進行跟蹤。北營公司建成磁力為1800高斯的二次篩選生產線,對低品位回爐鐵進行二次篩選,生產的粒鋼含鐵品位最高可以達90%左右,平均每天可生產粒鋼100噸供煉鋼使用。
  在日常生產中,北營冶金渣公司加強設備運行管理,積極推進設備點檢與維護,每天安排非生產時間對設備進行兩次以上點檢,全面提高設備運行狀況,為生產順行提供設備保障。設立專項獎勵政策,充分發揮激勵作用,實施精準獎勵,調動職工的工作積極性,將“全員參與,全員受益”的政策貫穿生產全過程。同時,科學合理組織生產,協調配合好相關部門,全力做好粒鋼回收工作,做好回收作業區外發物料工作,避免因自身原因影響主線廠生產問題的發生。
2019-04-04