本鋼新聞
瞄準重點 突破“瓶頸”
板材冷軋廠依托技術創新挖掘降本新動能
  板材冷軋廠三號酸軋機組生產乙班班長才志仁在生產操作間隙,每隔一小時就要在電腦“酸軋機組調度圖表”上記錄下當時生產產品的卷重、卷數和理論小時產量等成本指標情況。“如果生產有波動,通過與圖表中設定的參數進行比對分析,就能一目了然看出問題所在,找出影響成本的關鍵因素,從而制訂行之有效的改進措施。這樣,影響成本的因素清晰了,改進措施具體了,我們操作起來心里也更有數了。”才志仁告訴記者,這是他們廠通過技術改進降成本的具體舉措之一。
  降低成本是企業生存的根本,誰的成本低,誰就在市場競爭中占有優勢。作為本鋼集團重要產品生產廠的板材冷軋廠,改變以簡單的節約開支、節省費用為主要手段的傳統成本管理理念,積極倡導以“對標挖潛”優化生產工藝,實施技術創新攻關、技術改進為導向的精細化成本管理新思路和方法。他們結合企業實際,經過對成本的細化、分析和計算,確定了產品盈利能力對標、潤滑油消耗及成本攻關和提高產能攻關、降低帶斷等8大項、31個子項的重點降成本攻關項目,并由分管廠長及專業技術人員組織開展攻關。同時,制訂攻關目標、節點和考核指標,對攻關工作實行全過程監控,確保實現攻關目標,達到預期效果。
  該廠相關負責人告訴記者:“降成本不能只停留在‘撿芝麻’的層面,更多的是要發動全員的力量,通過技術改進、技術創新,為降成本注入新動力,在更大程度上更深層次實現降本增效。”
  找準降本要點,降本有的放矢。在冷軋生產過程中,發生斷帶事故會直接導致生產線停機,作業率下降,事故部位的產品成為廢品、事故輥增加、設備損壞等。因此,減少斷帶事故的發生是該廠降成本工作的重要攻關目標。為了減少二號酸軋機組斷帶次數,該廠成立了攻關小組,針對影響工藝穩定的重點環節和關鍵點,確立了焊縫斷帶攻關技術攻關項目,經過大量現場技術研究后,通過對激光焊機重要部件精度進行調整,及利用年修期間對焊機軌道進行更換等措施,降低了斷帶率,提高了生產效率。據統計,攻關后,該機組發生斷帶次數明顯減少,并且焊縫沒有出現斷帶。
  今年初,針對各工序部分技術同類的特點,該廠先后開展了拖拽電纜、輥涂機技術參數、TMEIC焊機日常維護管理等技術攻關,在進行“日統計、周分析”后,通過對關鍵指標偏差及時整改,取得了顯著成果。1月份,二號酸軋機組設備運行故障時間、故障率實現歷史最好水平;三號酸軋機組突破歷史紀錄,月產達19.91萬噸,達到并超過設計產能;四號鍍鋅機組實現連續運行45天19小時無故障,創歷史紀錄,實現元月生產開門紅,為本鋼集團實現高起點開局奠定了堅實基礎。
2019-03-19